中國給水排水2021年中國城鎮污泥處理處置 技術與應用高級研討會(第十二屆)邀請函暨征稿啟事
     
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    火電廠水處理技術及水汽理化系統故障案例

    放大字體  縮小字體 發布日期:2018-05-15  作者:汪茵  瀏覽次數:30
    核心提示:火電廠水處理技術已經相當成熟,除了生物污染控制之外,基本上不存在技術難點。但水汽理化及監督具有涉及面廣、系統性強、隱蔽性大、技術要求高、需協調分工等特點,一旦發生故障,可能涉及到化學水處理以及鍋爐、汽輪機、發電機、凝汽器等各系統的水汽取樣點、加藥點、排污點等各種環節和因素,需要對水汽系統流程圖、前后因果關系、相關性相當熟悉并積累豐富的處理經驗,才能有效應對。如何在火電廠生產實踐中遇到水質凈化和水汽理化故障的情況下,準確分析原因、及時排除故障,保障熱力系統良好的水汽品質,仍然是有效防止熱力設備結垢、積鹽和腐
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    中國給水排水2021年中國城鎮污泥處理處置 技術與應用高級研討會(第十二屆)邀請函暨征稿啟事
     火電廠水處理技術已經相當成熟,除了生物污染控制之外,基本上不存在技術難點。但水汽理化及監督具有涉及面廣、系統性強、隱蔽性大、技術要求高、需協調分工等特點,一旦發生故障,可能涉及到化學水處理以及鍋爐、汽輪機、發電機、凝汽器等各系統的水汽取樣點、加藥點、排污點等各種環節和因素,需要對水汽系統流程圖、前后因果關系、相關性相當熟悉并積累豐富的處理經驗,才能有效應對。如何在火電廠生產實踐中遇到水質凈化和水汽理化故障的情況下,準確分析原因、及時排除故障,保障熱力系統良好的水汽品質,仍然是有效防止熱力設備結垢、積鹽和腐蝕,確保發電機組安全經濟運行的重要課題。


    本文簡述了水處理及水汽理化系統故障案例,通過具體分析故障原因,得出加強次氯酸鈉重要指標的驗收、控制出水余氯,可有效防止加藥管堵塞;機組停運前應先停運高速混床;汽包鍋爐在少量樹脂漏入水汽系統后,可在采取措施保證給水、爐水pH正常的情況下,不停機處理;機組啟動階段采用全揮發性處理,即通過加氨、聯氨控制爐水pH,有效減少汽機高壓缸的積鹽,提高汽機效率。
    01 火電廠水處理及水汽理化系統
    以某電廠2臺330 MW機組為例,其為亞臨界壓力中間一次再熱機組,鍋爐型號SG1036/175-M872;最大連續蒸發量1 036 t/h,主蒸汽溫度541 ℃,主蒸汽壓17.24 MPa;再熱器出口蒸汽溫度541 ℃,再熱器出口蒸汽壓3.53 MPa;鍋爐給水溫度281 ℃。汽輪機型號C330-16.67/1.0/538/538;額定功率330 MW;主蒸汽壓16.67 MPa,主蒸汽溫度538 ℃;再熱蒸汽溫度538 ℃。
    1 水處理系統
    水處理系統為預處理+三級除鹽系統(反滲透+一級復床+混床)。水處理任務是供給數量充足、質量合格的工業水、除鹽水,供應火電廠生產運行。其中預處理包括:機械攪拌澄清器(600 t/h)4套+空氣擦洗重力式濾池(320 t/h)3套。系統流程:長江水→原水升壓泵→機械攪拌澄清器→空氣擦洗重力過濾池→化學水池。
    2 水汽理化系統
    水汽理化系統由水汽監督、水汽調節和爐內水處理系統組成,主要任務是防止熱力系統腐蝕、結垢、積鹽。包括:水汽取樣、給水處理(還原性全揮發處理AVT(R)方式)、爐水處理(低磷酸鹽+氫氧化鈉處理)和凝結水處理(高速混床精處理+加氨處理)系統。系統故障:漏樹脂、結鹽,詳見3、4節內容。
    02 原水及超濾加次氯酸鈉管道堵塞故障及對策
    1 加藥管道堵塞故障及臨時處理
    (1)超濾次氯酸鈉加藥1#堵塞點(加藥管與進水母管處)。2015年11月2日,超濾化學加強洗時發現1#次氯酸鈉出口管破裂。檢查發現:1#次氯酸鈉加藥管至超濾反洗進水母管處結有白色硬狀垢樣;1#、2#次氯酸鈉箱及緩沖罐內部有白色懸浮物。處理:1#次氯酸鈉加藥管道疏通后恢復;將2#次氯酸鈉箱排空,對箱內進行沖洗。
    (2)超濾次氯酸鈉加藥2#堵塞點(原水加藥管, 小孔全部堵塞)。化學水池檢查余氯含量接近零。對加藥線路檢查發現:原水泵房外草坪內積水。處理:將地埋管挖出,發現次氯酸鈉加藥管與原水母管連接處法蘭處噴水。將加藥管拆開,發現加次氯酸鈉套管的小孔堵塞,疏通后將管道恢復。取樣分析結果:堵塞物主要成分為碳酸鈣;次氯酸鈉藥品中有效氯質量分數為8.82%、游離堿質量分數為1.3%,均不合格,不含鈣離子。
    2 次氯酸鈉標準
    次氯酸鈉標準為GB 19106—2013。該標準適用于氫氧化鈉經氯化制得的次氯酸鈉溶液,不適用于不是用氫氧化鈉制得的次氯酸鈉。標準規定:次氯酸鈉溶液(適用于消毒、殺菌及水處理等)質量指標應符合:有效氯(以Cl計)的質量分數≥10.0%,游離堿(以NaOH計)的質量分數0.1%~1.0%,鐵(以Fe計)的質量分數≤0.005%,重金屬(以Pb計)的質量分數≤0.001%,砷(以As計)的質量分數≤0.000 1%。
    其中兩個主要指標:(1)“有效氯(以Cl計)”表示溶液中的有效成分,殺菌效果由該指標確定;(2)“游離堿(以NaOH計)”表示溶液中的剩余氫氧化鈉濃度,該指標對次氯酸鈉的穩定性以及與水接觸后的結垢傾向有很大影響。游離堿過低時,次氯酸鈉易分解,以氯氣形式揮發,降低藥品有效成分;游離堿過高時,易與水中硬度反應生成垢。
    3 結垢原因分析
    檢驗出堵塞物主要成分為碳酸鈣垢,故系統中存在加藥后水中鈣離子和碳酸根離子的的溶度積增大。堵塞點有2處:超濾加藥管與超濾進水母管處,原水加藥管與原水接觸點位置。結垢原因如下:
    (1)超濾進水和原水中都有鈣離子、碳酸氫根離子和二氧化碳;而次氯酸鈉中有游離堿。次氯酸鈉加入系統后,游離堿與水中碳酸氫根離子、二氧化碳反應,生成碳酸根離子。碳酸根離子與水中鈣離子反應,生成碳酸鈣沉淀,堵塞管道。
    (2)次氯酸鈉可以是氫氧化鈉與氯氣反應制得,也可以是碳酸鈉與氯氣反應制得。如是后一種方法制得,由于藥品中存在碳酸根,與超濾進水、原水接觸時就會生成碳酸鈣。
    (3)由于超濾加藥管道不是連續運行的(只有超濾化學加強洗時才加藥),所以在系統不加藥時,超濾進水會通過擴散進入加藥管道,如藥品中游離堿超標,就會結垢。
    (4)加藥管道小、加藥流量小,碳酸鈣易沉積,管道容易堵塞。
    (5)游離堿超標時,一般有效氯會偏低。
    4 應對措施
    為有效避免次氯酸鈉管道堵塞現象的發生,保證水處理系統正常運行,采取以下措施:
    (1)加強藥品的驗收。特別是“有效氯”、“游離堿”兩項指標。控制游離堿在合格范圍,可有效防止游離堿過高引起的結垢。
    (2)加強對運行中加藥的調整,每班對超濾出水分析余氯,控制余氯0.3~0.5 mg/L。防止加藥量過大,引起游離堿與水中二氧化碳生成過多的碳酸根,造成鈣、鎂離子與碳酸根離子溶度積過高,產生沉淀。
    (3)加強藥品招標前對供應商的資質、業績、藥品來源、倉儲情況的調研工作。由于次氯酸鈉易分解,對次氯酸鈉有倉儲的,原則上不考慮。

     
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